- Изучение интервалов нарушений обсадной колонны, определение типов нарушений;
-
Определение коррозионного износа внутренней поверхности обсадной колонны;
-
Определение точного положения интервалов перфорации, уточнение количества (плотности) перфорационных отверстий;
-
Исследования аварийных скважин, когда необходимо визуально обследовать интервалы порыва колонн, элементы скважинного оборудования, оставленного в скважине.
Система видеокаротажа - видеокамера "Поток"
Какие задачи решает система видеокаротажа
Технические характеристики СВК "Поток"
Максимальное давление окружающей среды, МПа | 40 |
Диапазон рабочих температур, град.С | от -10 до +60 |
Ток потребления видеоблока, мА | 90-110 |
Ток потребления блока освещения, мА | 100-170 |
Габаритные размеры, мм: -длина -диаметр |
|
Масса, кг | 11,5 |
Угол обзора, град.: - в воздухе - в воде |
|
Разрешение телекамеры, ТВЛ | 570 |
Скорость передачи информации на поверхность кадр/сек | 0,25-0,30 |
Используемый каротажный кабель- КГ3-53-180 длиной, м | до 5 000 |
Функции программы регистрации
- Прием информации регистратором, её преобразование, передача информации в персональный компьютер;
- Чтение данных с регистратора, визуализация информации, сохранение в файл данных видеозаписи с параметрами глубины и номера кадра;
- Сохранение результатов в графическом формате "BMP" (BitMap);
- Выведение на печать графических изображений.
Кейсы по использованию СВК "Поток"
Скважина №12443 НГДУ «Лениногорскнефть»
Исходная ситуация:
- При ремонте скважины бригадой ПРС произошёл «полёт» подвески НКТ и штанг. Ловильные работы по извлечению аварийных НКТ и штанг – безрезультатны. Скважину перевели в ОКРС.
- Произвели СПО гудроновой печати на кабеле — получили отпечаток окружности d-32 мм на гл. 354 м. Попытки извлечь аварийные штанги положительного результата не принесли.
- При помощи СВК получили изображение скрученного штангового сальника, засыпанного шламом. Серией СПО ловильно-фрезерного инструмента офрезеровали «голову» аварийного оборудования до гл. 364,8 м, извлекли скрученный штанговый сальник, фрагмент постороннего металла и аварийное ГНО.
Применение СВК позволило:
- подобрать оптимальный инструмент для продолжения работ;
- исключить дополнительные СПО штанговых ловителей;
- ввести скважину в дальнейшую эксплуатацию с дебитом 2,4 т/сут .
Скважина №4422 НГДУ «Ямашнефть»
Исходная ситуация:
- Интервал перфорации перекрыт. Бурением углубили забой до гл.1012,5м - ниже проходка отсутствует, на выходе металлическая стружка. Обследовали забой печатью - получили отпечаток следов работы долота по цилиндрическому объекту.
- По материалам СВК на забое выявлен металлический объект в форме толстостенной окружности с внутренними вставками, деформированный шарошками долота.
Применение СВК позволило:
- принять решение о прекращении работ по углублению забоя ввиду экономической нецелесообразности
- ввести скважину в эксплуатацию при достигнутом забое
Скважина №16058 НГДУ «Ямашнефть»
Исходная ситуация:
-
При обследовании состояния «головы» пакера-отсекателя свинцовой печатью получили отпечаток продольной боковой вмятины неопределенной формы.
-
По материалам СВК на гл. 1088,7 м выявлено нахождение постороннего металлического штыря на «голове» пакера-отсекателя. Фрезерованием протолкнули металлический штырь в пакер-отсекатель с последующим извлечением пакера-отсекателя.
Применение СВК позволило:
- определить состояние э/колонны и выявить наличие постороннего предмета на «голове» пакера-отсекателя;
- подобрать оптимальный инструмент для продолжения работ;
- ввести скважину в дальнейшую эксплуатацию с дебитом 2,2 т/сут.
Скважина №11601 НГДУ «Джалильнефть»
Исходная ситуация:
-
При обследовании состояния э/к свинцовой печатью получили отпечаток на гл. 1737,3 м — на зеркале фрагмент окружности со следами работы долота.
-
По материалам СВК на гл.1737,3 м выявлен срез стенки э/к. Закрепили интервал разрушения э/к цементой заливкой, офрезеровали выступающие фрагменты э/к и углубили забой до гл.1742 м. Далее установкой цементируемой 3,5” дополнительной колонны перекрыли интервал разрушения э/к.
Применение СВК позволило:
-
определить внутреннее состояние э/к;
-
подобрать оптимальную технологию по ЛВСО;
-
предотвратить уход в сторону (забуривание бокового ствола);
-
ввести скважину в дальнейшую эксплуатацию с приемистостью 360 м3/сут при Р=100 атм.
Скважина №16539 НГДУ «Альметьевнефть»
Исходная ситуация:
-
Обследовали забой скважины свинцовой печатью - получили отпечаток бокового среза на гл. 1710 м, предположительно часть стенки разорванной э/к.
-
По материалам СВК выявили деформацию и разрушение э/к в интервале 1708,9-1710 м. Серией СПО райберов оправили э/к в местах разрушения и добились прохождения шаблона для спуска спец.оборудования под зарезку бокового ствола.
Применение СВК позволило:
-
выявить степень деформации и разрушения э/к;
-
подобрать инструмент оптимального диаметра;
-
предотвратить лишние СПО и возможный прихват фрезерного оборудования.